一天2方豆腐污水处理设备
一、简介
豆制品企业的废水主要来源于原料黄豆的浸豆、泡豆及压榨废水和冲洗废水,该废水**物含量高,可生化性强,是污染环境的高浓度废水。废水的污染物大都为可降解**物,可生化性达到0.6—0.7,废水的C∶N∶P平均为100∶4.7∶0.7,适合微生物的生长,对于该类型的废水的处理关键是选择合适的处理工艺和相关参数的合理设计是至关重要的。
二、工程调试运行
UASB反应器调试的**内容是颗粒污泥的驯化、培养。UASB反应器投入运行前必须进行充水实验和气密性实验。实验完成后选用同类废水同一温度范围的污泥(中温污泥)进行接种,接种污泥浓度按20kg/m3计算,将含水率为80%的接种污泥100t经筛滤稀释后,用污泥泵均匀输送到UASB反应器。驯化过程中反应器内反应液的温度控制在(35±2)℃,反应液的pH控制在6.8~7.2,出水VFA控制在3mmol/L以下,营养物质按C:N:P=(350~500):5:1的比例投加。UASB反应器的启动和污泥的颗粒化分3个阶段:反应器COD负荷**2kg/(m3·d)的初始阶段;反应器COD负荷升至2~5kg/(m3·d)的启动阶段;反应器COD负荷**过5kg/(m3·d)以后的阶段。初始阶段UASB反应器COD负荷由0.1kg/(m3·d)开始,废水采用出水回流稀释后进液(COD进水控制在2000 mg/L以下),废水水力停留时间24h,以镜检结果和COD去除率达80%以上作为负荷增加的依据,通过降低进水稀释比每次增加负荷20%~30%,逐步增加设计负荷。运行过程中严格控制pH、温度、COD、VFA等参数,根据参数值及时调整进水水量、浓度,保持稳定运行。
两级生物接触氧化池与UASB反应器启动,接种污泥浓度按4kg/m3计算,共投加含水率为80%的接种污泥36t,闷曝48h后接受UASB反应器出水,连续进水。营养物质按C:N:P=100:5:1的比例投加,控制池内溶解氧为2~4mg/L。生化处理系统启动3个月后基本稳定,此时接触氧化池填料上形成一层灰白色的生物膜,膜上的微生物主要有纤毛虫、钟虫等原生生物和轮虫等后生生物。
混凝沉淀单元运行参数的优化对于污水处理成本的控制具有重要意义。混凝沉淀系统调试的主要工作为通过大量的试验来确定PAC、PAM的较佳投加量从而达到较优化处理效果。经调试,PAC(配制质量分数10%)的较佳投加量为20~50mg/L,PAM(配制浓度1‰)的较佳投加量为1~5mg/L。
三、工艺流程说明:
生产废水通过拦截格栅**入初沉池,拦截格栅可以去除废水中的较大固体杂物,废水自流进入初沉池,经过初沉后去除豆渣悬浮物,其中豆渣等悬浮物压滤成块做燃料或者饲料。初沉后的水进入调节池,污水在调节池中均质均量,以满足后续工段的连续运行。
污水经进水管进入厌氧区内,进水在厌氧区内停留一段时间,经连通口依次流入缺氧区A段、生物膜区、出水区,出水区混合液通过硝化液回流管回流至缺氧区**,硝化污泥回流管回流至厌氧区**。
反应机理:A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性**物水解为**酸,使大分子**物分解为小分子**物,不溶性的**物转化成可溶性**物,当这些经缺氧、水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行化(**链上的N或基酸中的基)游离出(NH3、NH4+),在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过硝化液内回流至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成脱氮过程。生物膜区内悬浮载体填充率为30-67%,所述生物膜区DO在8mg/L;所述出水区内膜通量18-25L/m2/h。
A2/O系统出水进入二沉池,二沉池主要起到泥水分离作用及向系统回流污泥,为达到满意的沉降效果,采用设计合理的表面负荷、沉降速度、污泥斗倾角,避免死角,缩短污泥在池内停留时间,保证澄清效果和泥水分离效果。污泥池主要储存系统剩余污泥并起到消化污泥降低体积的作用。消化后污泥定期由环卫处吸粪车外运处理。二沉池出水到消毒池,加消毒剂消毒后进入清水池,达标排放利用。